無菌衛(wèi)生級(jí)隔膜閥閥頭由上、下閥蓋及膜片用螺栓緊固組成,上閥蓋與膜片之間的腔室內(nèi)引入主機(jī)潤滑油系統(tǒng)危急遮斷油,此密封面自機(jī)組投產(chǎn)后持續(xù)發(fā)生泄漏,多次處理效果不佳。
膜片破裂造成油壓消失,隔膜閥打開。隔膜閥膜片破裂,潤滑油流至高溫管道,只得停機(jī)更換新膜片。事后檢查發(fā)現(xiàn)膜片與彈簧托盤接觸的部位有一個(gè)直徑3mm的穿孔。
故障原因分析:
1、調(diào)整油壓的調(diào)整門(用于泄壓)為針型閥,由于受震動(dòng)等因素的影響,運(yùn)行中會(huì)逐漸關(guān)閉,導(dǎo)致油壓緩慢上升,如調(diào)整不及時(shí),就使膜片在0.80~0.85MPa超壓下運(yùn)行,加速了膜片的損壞。另外主機(jī)在做超速試驗(yàn)時(shí),轉(zhuǎn)數(shù)升至3300r/min左右,由于調(diào)整不及時(shí),無菌衛(wèi)生級(jí)隔膜閥油壓曾經(jīng)升高到0.9MPa,造成短時(shí)超壓。
2、上下閥蓋密封面設(shè)計(jì)寬度偏小。檢查發(fā)現(xiàn),泄漏膜片的密封寬度(擠壓變形部分)整體小于5mm。
3、上下閥蓋板材厚度僅5mm,按上閥蓋直徑240mm、油壓0.8MPa計(jì)算,承受壓力約為36170N,閥蓋板材受力變形,上下閥蓋的密封平面產(chǎn)生內(nèi)張口,使密封面進(jìn)一步變窄,泄漏加劇。
4、膜片安裝工藝不合理。檢修人員不熟悉無菌衛(wèi)生級(jí)隔膜閥的結(jié)構(gòu)原理,在安裝新膜片時(shí),未采取松開調(diào)整螺母使彈簧失去作用力的措施,而是在隔膜閥打開的狀態(tài)下進(jìn)行。由于彈簧托盤處于高位,膜片與上閥蓋接觸,卻與下閥蓋存在20mm的間隙。
為了讓三者緊固在一起,要用長桿螺栓強(qiáng)行連接(目的是克服彈簧的彈力),此時(shí)膜片的螺栓孔受到拉扯變形,容易導(dǎo)致?lián)p傷,并且其螺栓孔的位置相對(duì)于閥蓋的螺栓孔向內(nèi)側(cè)偏移并變?yōu)闄E圓,密封面變窄,密封效果變差。
5、膜片的膠質(zhì)部分存在氣泡,內(nèi)部有分層現(xiàn)象,而檢修人員在更換前檢查不細(xì),未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),安裝后留下故障隱患。
6、膜片意外損傷。在無菌衛(wèi)生級(jí)隔膜閥存放、安裝過程中未妥善保護(hù)膜片,膜片接觸腐蝕性液體或者與工具、零部件(比如彈簧托盤存在凸起的邊角)的尖銳部分碰撞、擠壓,損傷、劃傷膜片表面,未能及時(shí)處理,造成泄漏隱患。